ダッシュボード

リアルタイム接続中
稼働率
94.7%
+2.3% 前月比
生産効率
89.3%
+1.8% 前月比
不良率
0.12%
-0.04% 前月比
AMR稼働台数
24/28台
充電中 3台 / メンテ 1台

生産ライン稼働状況

最終更新: 14:32
ライン1 - 溶接セル稼働中
生産数1,247個目標達成率96%タクトタイム42秒
ライン2 - 組立セル稼働中
生産数983個目標達成率91%タクトタイム56秒
ライン3 - 塗装ブース稼働中
生産数756個目標達成率88%タクトタイム78秒
ライン4 - 検査工程待機中
生産数412個目標達成率48%タクトタイム
ライン5 - 梱包出荷稼働中
生産数1,102個目標達成率93%タクトタイム35秒

AI予測アラート

3件
ライン2 減速機 RV-40N 異常振動検知
振動値が基準値の1.4倍に到達。48時間以内の交換を推奨。AI予測信頼度: 92%
13:45 — 予測残存寿命: 約72時間
ライン3 塗装ブース温度上昇傾向
過去2時間で+3.2℃上昇。冷却ファンフィルターの清掃を推奨。
14:12 — AI予測信頼度: 87%
AMR-07 バッテリー劣化警告
充電サイクル862回。容量80%以下に低下。次回定期メンテナンス時のバッテリー交換を推奨。
11:30 — 残容量推定: 76%

月間生産推移

32,400個
目標30,000
1月
29,800個
目標30,000
2月
35,600個
目標32,000
3月
33,200個
目標32,000
4月
38,400個
目標35,000
5月
40,100個
目標37,000
6月
実績目標
ロボット総数
16
産業用ロボット全台
稼働中
12
全体の 75%
待機中
2
次ロット待ち
メンテナンス中
2
定期点検 1 / 修理 1
FANUC R-2000iC/210F
溶接ロボット #01 — ライン1
稼働中
稼働時間8,423h
タクトタイム42.3秒
本日生産数624個
OEE91.2%
FANUC R-2000iC/210F
溶接ロボット #02 — ライン1
稼働中
稼働時間7,891h
タクトタイム43.1秒
本日生産数612個
OEE89.7%
KUKA KR 60-3
ハンドリングロボット #01 — ライン2
稼働中
稼働時間6,204h
タクトタイム28.7秒
本日生産数891個
OEE93.4%
安川 GP25-12
組立ロボット #01 — ライン2
稼働中
稼働時間5,672h
タクトタイム56.2秒
本日生産数483個
OEE88.1%
ABB IRB 6700-150/3.2
塗装ロボット #01 — ライン3
稼働中
稼働時間4,310h
タクトタイム78.4秒
本日生産数378個
OEE86.9%
安川 GP7
検査ロボット #01 — ライン4
待機中
稼働時間3,890h
タクトタイム
本日生産数412個
OEE
FANUC M-20iD/25
ピック&プレース #01 — ライン5
稼働中
稼働時間9,102h
タクトタイム18.4秒
本日生産数1,547個
OEE94.6%
川崎 RS010N
溶接ロボット #03 — ライン1
メンテナンス中
稼働時間12,450h
タクトタイム
本日生産数0個
OEE
FANUC CRX-25iA
協働ロボット #01 — ライン2
稼働中
稼働時間2,156h
タクトタイム34.8秒
本日生産数724個
OEE92.3%

AI最適化提案

AI分析
AI最適化エンジン
  • ライン1 溶接セル: FANUC R-2000iC #01と#02のタクトタイム差0.8秒を統一することで、日産+18個(月産+396個)の生産増が見込めます。推奨: ティーチングプログラムの同期更新
  • ライン2 KUKA KR 60-3: ハンドリング動線の最適化により、タクトタイムを28.7秒→26.2秒に短縮可能(▲8.7%改善)。ロボットの到達点順序を再構成することを推奨
  • ライン5 FANUC M-20iD: 現在のOEE 94.6%は全ロボット中最高。このティーチングパターンを他ラインのピック&プレース工程に水平展開することで全体OEE+3.2%向上を予測
  • 川崎 RS010N: 稼働時間12,450hに到達。減速機交換後、ベアリング(6205-2RS)の同時交換を推奨。過去データから同時交換により次回メンテまでの期間を1.4倍延長可能
  • エネルギー最適化: ライン4待機中のロボット電力を省エネモードに切替えることで、月間電力コスト約¥23,000の削減が可能
AMR総台数
28
全フロア合計
本日搬送回数
1,847
+12% 前日比
平均搬送時間
4.2
-0.8分 AI最適化後
平均バッテリー
72%
充電中 3台

フロアマップ

リアルタイム
01
03
05
08
07
12
15
ライン1
ライン2
ライン3
ライン4
ライン5
充電ステーション

AMR一覧

AMR IDモデルステータスバッテリー搬送回数
AMR-01MiR250搬送中84%78回
AMR-02MiR250搬送中71%82回
AMR-03OTTO 1500搬送中62%65回
AMR-04OTTO 1500搬送中55%71回
AMR-05Locus Origin搬送中79%92回
AMR-06Locus Origin待機中90%68回
AMR-07ForwardX Flex-10充電中23%54回
AMR-08ForwardX Flex-10搬送中67%76回
AMR-09MiR250充電中18%88回
AMR-10MiR250搬送中45%81回
AMR-11OTTO 1500搬送中58%63回
AMR-12Locus Origin待機中95%42回
AMR-13ForwardX Flex-10メンテナンス0回
AMR-14MiR250充電中31%74回

AI経路最適化

最適化済
従来経路
5.0
平均搬送時間
平均走行距離: 127m
AI最適化経路
4.2
平均搬送時間
16%短縮 — 平均走行距離: 98m
AI経路最適化エンジン v3.1
  • 渋滞回避: ライン2〜ライン5間の通路で発生する渋滞を、時間帯別優先レーン制御で解消。搬送待ち時間を平均38秒短縮
  • 充電スケジュール最適化: 搬送需要の谷間(11:30-12:30)に集中充電させることで、ピーク時稼働率を87%→94%に改善
  • 動的経路再計算: 障害物検知時の迂回経路をリアルタイムで最適化。従来の固定迂回ルートと比較して平均12m短縮
設備健全率
96.2%
全設備平均
予知保全的中率
94.8%
過去6ヶ月実績
計画メンテナンス
3
今週予定
要注意設備
2
早期対応推奨

AI予知保全スコア

ライン1 主軸ベアリング 6205-2RS良好
92
ライン2 減速機 RV-40N要注意
34
ライン3 塗装ポンプモーター SF-PR 5.5kW良好
88
ライン1 サーボモーター HG-SR352正常
78
ライン5 コンベアチェーン RS100注意
56
ライン2 ハーモニックドライブ CSF-25-100良好
95
ライン4 画像検査カメラ Cognex IS7802M良好
97
ライン3 エアコンプレッサー SLP-22EBD正常
81

メンテナンス履歴

2026/06/15
ライン1 FANUCロボット定期点検
グリスアップ、ケーブル点検、原点復帰確認。異常なし。作業者: 田中 健一
2026/06/12
ライン3 塗装ブースフィルター交換
メインフィルター3枚、プレフィルター6枚交換。風量回復確認済。作業者: 佐藤 誠
2026/06/08
ライン5 コンベアベルト張力調整
テンショナー調整、ベルト摩耗確認。残寿命推定: 約4ヶ月。作業者: 山本 大輔
2026/06/03
AMR-13 駆動モーター交換
左前輪駆動モーター異音により交換。走行テスト合格。作業者: 鈴木 翔太
2026/05/28
ライン2 減速機RV-40N振動計測
振動値上昇傾向を確認。AI予知保全により交換時期を2026/06/18と予測。

部品在庫管理

ベアリング 6205-2RSNTN製 深溝玉軸受
24個
適正
ベアリング 6308-ZZNSK製 深溝玉軸受
8個
適正
減速機 RV-40Nナブテスコ製 精密減速機
1個
要発注
HarmonicDrive CSF-25-100ハーモニック・ドライブ製
3個
適正
サーボモーター HG-SR352三菱電機製 ACサーボ
2個
少量
ロボットケーブルセットFANUC R-2000iC用
4セット
適正
合格率
99.88%
+0.03% 前月比
AI検査実施数
38,412
本日累計
不良検出数
46
不良率 0.12%
AI検出精度
99.7%
偽陽性率 0.02%

AI画像検査結果

本日 06:00〜14:32
合格
38,366件
不合格
46件
⚠️
要再検査
12件
📊
検査速度
0.8秒/個

不良分析(タイプ別内訳)

キズ
18件
寸法不良
12件
色ムラ
9件
バリ
5件
その他
2件

SPC管理図 — 外径寸法

管理内
UCL 50.05
CL 50.00
LCL 49.95
Cp値: 1.67(目標: 1.33以上) | Cpk値: 1.52(目標: 1.33以上) | 工程能力十分

AI品質インサイト

キズ不良の発生パターン検出
ライン1の溶接セルにおいて、13:00〜14:00の時間帯にキズ不良が集中(全体の44%)。ワーク供給コンベアの搬送速度と相関あり。搬送速度を2m/minから1.8m/minに低減することで発生率50%低減を予測。
AI検査モデル精度向上
先週の再学習により、色ムラ検出精度が97.2%→99.1%に向上。偽陽性率も0.08%→0.02%に改善。検査員の目視確認工数が月間約40時間削減見込み。
寸法不良の根本原因分析
過去30日間の寸法不良データを分析した結果、気温25℃以上で寸法不良率が0.04%上昇する相関を発見。空調設定の見直し、または温度補正係数のNC加工プログラムへの組み込みを推奨。
月間コスト削減効果
¥2.4M
AI導入による効果
エネルギー効率
87.6%
+5.2% AI最適化後
人時生産性
142個/h
+18% 前年比
計画外停止時間
2.1h
-67% AI予知保全効果

生産性分析(ライン別)

OEE 91.2%
ライン1
溶接
OEE 86.4%
ライン2
組立
OEE 79.8%
ライン3
塗装
OEE 48.2%
ライン4
検査
OEE 87.6%
ライン5
梱包
全体OEE: 78.6%(目標: 85%)— ライン4の稼働率改善が全体OEE向上の鍵

コスト分析

項目AI導入前AI導入後削減率
計画外停止コスト¥1,200,000¥396,000▼67%
品質不良コスト¥680,000¥285,000▼58%
エネルギーコスト¥2,450,000¥2,104,000▼14%
保全部品コスト¥890,000¥623,000▼30%
検査人件費¥1,840,000¥920,000▼50%
合計月間削減¥2,432,000

エネルギー効率分析

2,840kWh
2,380kWh
1月
2,710kWh
2,260kWh
2月
3,050kWh
2,480kWh
3月
2,960kWh
2,390kWh
4月
3,270kWh
2,610kWh
5月
3,180kWh
2,520kWh
6月
AI導入前AI導入後

AIインサイト&レコメンデーション

ライン4 稼働率改善提案
ライン4(検査工程)の稼働率が48%と低迷。原因分析の結果、上流ライン3からのワーク供給待ちが全停止時間の62%を占めています。ライン3とライン4の間にバッファストッカー(20個分)を設置することで、稼働率を48%→78%に改善可能と予測。投資回収期間: 約4ヶ月。
ベストプラクティス: ライン1の成功要因
ライン1のOEE 91.2%は業界平均(約75%)を大幅に上回っています。成功要因: (1) AIによるタクトタイムの自動微調整、(2) 予知保全による計画外停止ゼロの達成(3ヶ月連続)、(3) ロボット2台の同期制御最適化。このベストプラクティスを他ラインに展開する計画を推奨します。
夏季電力ピーク対策
過去3年の傾向分析から、7〜8月の電力ピーク時に月額約¥180,000のデマンド超過料金が発生しています。AIによるラインの時差稼働スケジュール(ライン3の塗装乾燥を夜間シフト)を導入することで、ピーク電力を12%カットし、超過料金ゼロを達成可能と予測。

月次レポート

📊
生産実績レポート
2026年6月 生産実績
全ライン生産推移・目標達成率
🔧
設備保全レポート
2026年6月 保全実績
AI予知保全精度・コスト分析
💡
AI最適化サマリー
2026年6月 AI効果レポート
ROI分析・改善提案一覧